东营龙工50吨大型挖掘机大概价格 20吨钩机

  • 2024-06-26 08:10 5215
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挖掘机日常检查工作是液压挖掘机安全运行和延长使用寿命的基本保证,能对各种故障、缺陷及时发现和修理,避免进一步发展成重点故障,以至造成挖掘机严重损伤。
正规的建设施工队基本都有其设备管理方法,按照一定的标准、一定周期对液压挖掘机规定的部位进行检查。要求挖掘机操作员应掌握基本的理论知识,了解挖掘机使用性能,能够诊断和排除简单的故障。对于一般个体户来说,做好日常点检工作对提高挖掘机生产效益,降低使用维护成本具有重要意义。
挖掘机回转缓慢故障的分析与排除一台GJWlll型挖掘机在施工中突然出现转台回转缓慢但很有力,其它各项动作基本正常。故障分析与检查从该故障现象上看,造成转台回转缓慢有以下几个原因,需逐项排查。回转先导压力较低。
其它动作正常,说明可能只是回转先导压力较低,造成回转主操纵阀不能完全打开。把斗杆先导油管与回转先导油管对换,再操作回转手柄时,斗杆的动作正常,操作斗杆手柄时,回转动作依旧缓慢,这说明回转先导压力正常。
回转主操纵阀的阀芯与阀孔磨损严重或发卡。这会造成流人回转马达的液压油流量减少,而导致转台回转缓慢。拆开控制回转的主阀芯后未发现异常磨损,且主阀芯在阀孔内移动灵活无卡滞现象,说明故障不在主操纵阀上。回转马达出现故障。
该挖掘机的回转马达采用MFl51(SG08E-1型斜轴式双向定量柱塞马达,马达内部装有常闭式制动器,若回转马达制动器的制动不能完全解除,马达安全阀和补油阀密封不严或马达内漏严重等故障,也会出现转台回转缓慢现象。
先将马达回油管靠油箱一端拆下,操纵回转先导手柄回转,观察拆下回油管后的泄油量并未增多,说明回转马达制动活塞密封圈并没有损坏, 制动能够完全解除,并且马达内漏并不严重。再操纵回转先导手柄回转,发现左右回转速度同样缓慢,但2个安全阀或补油阀不可能同时损坏,这说明故障不在马达安全阀和补油阀上。
子系统出现故障。该机的工作主泵采用A8V107ER型分功率控制变量柱塞泵,其左分泵的液压油向左侧阀组的行走,斗杆和回转3个动作供油,共用1个主安全阀。在左侧三联阀组中,行走和斗杆的2个动作是双泵供油,回转是单泵供油。由于其它各项动作基本正常,说明故障不在主安全阀而是在分泵上,故应将故障排查的重点放在工作主泵左侧分泵。
故障判断与排除由于挖掘机转台回转虽然缓慢但却有力,说明该变量分泵的压力能达到要求,而其流量可能达不到要求,故障应在分泵的流量调节上。用压力表分别测量斗杆的油路压力为30MPa,回转油路压力为24MPa,压力皆符合要求。
因故障的出现是突发性的,分泵的大流量限位螺钉和起调点压力螺钉皆没有调整过,说明上述调整应该没有问题。拆功率变量柱塞泵的调节器,对其进行分解检查时,发现左分泵调节器上的大功率弹簧折断,可断定故障为弹簧折断后左分泵压力升高时,该分泵流量调节移到小排量位置。由于左分泵供给左侧阀组的3个动作,只有回转是单泵供油,所以造成转台回转缓慢。更换了大,小功率弹簧,装复后进行试车,故障消失。
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仅挖掘机上体不能回转。故障分析:根据挖掘机回转马达的工作原理可知,挖掘机地法回转的故障与主泵,自压减压阀,回转操作手柄,回转锁定开关,回转锁定电磁阀,回转马达,回转减速器,转回轴承等有关,按照从简到繁的原则,为了避免盲目拆卸,造成不必要的损失,应对有关元件逐一进行分析,排除。   因为其它工作装置运转正常,而主泵和自压减压阀为挖掘机液压部分共用元件,说明主泵和自压减压阀没有出现故障。挖掘机回转马达常见故障分析掘机上体不能回转故障现象:挖掘机工作时其它工作装置运转正常。
询问操作者得知,出现故障前没有出现异常噪声或振动现象。根据经验,如果回转减速器或者回转支撑出现故障,就一定会出现异响或振动现象,因此排除了回转减速器与回转轴承出现故障的可能。   测量回转操纵压力。压力为3.3mpa,在正常范围值内。检查回转主阀芯,主阀芯在阀体内运动灵活,无卡滞现象,说明主油路能够顺利到达回转马达。
检查回转锁定开关(在off位置),用万用电表测量开关两端电压均为24v,测量回转锁定电磁阀线圈的电阻,阻值为正常范围,说明线圈无断路或短路,工作正常。在回转电磁阀控制油路的出口处接上三通接头并连接一4mpa的压力表,操作挖掘机进行回转,结果发现此处压力只有0.1mpa,说明流向解除制动的油压太低,无法排除制动,从而使挖掘机不能回转。   故障排除。
拆卸回转锁定电磁阀时发现阀芯被卡住无法移动。把阀芯取出后,发现里面有一小段破损的o型密封圈。清洗各元件,重新安装后试车,操纵回转操作手柄,回转动作正常,上体回转角度偏大故障现象:当回转操作结束,操作手柄在中位时,挖掘机在惯性力的作用下,回转偏转角度往往偏大,无法处于操作手想要到达的部位。   故障分析。
根据回转马达的工作原理,这种故障现象是由于回转制动不及时或制动力不足造成的。由图可知,它与解除制动油压大小,回转锁定电磁阀,回转制动片,回转达制动密封等有关。回转锁定阀电路部分。线路连接牢靠,无短(断)路,电磁阀测量线圈及阀芯工作正常,说明电路部分无故障。
测量解除制动油压。压力测量值为3mpa,说明此压力正常,因此,故障应在回转马达。   故障排除:拆卸回转马达,检查弹簧弹力正常,无折断,制动压盘上的密封圈也完好,检查制动回油路时发现,在回油路的节流孔处有一胶质的颗粒,节流孔没有完全被堵死,导致回油过慢,时间延长,制动部分起作用的时间相应向后推迟,因此回转运动停止时滑移量(即偏转角度)过大。清洗各元件,特别注意节流孔,细小油道。
安装各元件后试车,回转滑移量在规定范围 内,使故障得以排除。行走马达常见故障分析走跑偏1.1故障现象:行走跑偏严重前进行走5米向右跑偏1.5—2米。 1.2检查过程:经检查行走PPC阀输出压力前后主泵输出压力均正常。 现场测试左右履带单边支起转5圈右侧三种速度正转反转均正常左侧高动时速度正常,低速转动时与中速速度一致无低速。经拆检发现左侧行走马达的2速切换阀卡死在阀体内无法取出。1.3 故障分析:PPC阀等先导控制油路故障。主泵主阀等工作油路控制元件异常行走马达内部故障。
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要认真阅读随机的使用维护说明书,以对该机液压系统有一个基本的认识。目前,中小型挖掘机液压系统几乎都是由主油路和先导操纵油路两部分组成,主油路采用双泵双回路变量开式系统,先导操纵油路皆为定量系统。通过阅读技术资料,掌握其系统的主要参数,如主安全阀的开启压力,先导操纵压力和流量等,熟悉系统的原理图,掌握系统中各元件符号的职能和相互关系,分析每个支回路的功用,对每个液压元件的结构和工作原理也应有所了解。对挖掘机维修之前分析导致某一故障的可能原因,对照机器了解每个液压元件所在的部位,以及它们之间的连接方式。具体诊断故障时,应遵循“有外到内,先易后难”的顺序,对导致某一故障的可能原因逐一进行排查。
现场诊断故障的方法。现场诊断液压系统故障的主要方法还是经验诊断法。经验诊断法即为,维修人员利用已掌握的理论知识和积累的经验,结合本机实际,运用“问,看,听,摸,试”手段,快速的诊断出故障所在部位和原因的一种方法。具体为。
故障是突发的还是渐发的,使用中是否存在违规操作,维修保养情况,液压油牌号是否正确及更换的情况,故障发生的时机,即是在工作开始时还是在作业一段时间后才出现的,等等。获得这些信息后,即可基本确定该液压系统所出现故障的特点。一般来说,突发性故障,大多是因液压油过脏或弹簧折断造成阀封闭不严引起的,渐发性故障,则多数是因元件磨损严重或橡胶密封,管件老化而出现的。问“问”就是向操作手询问故障机器的基本情况。主要了解机器有哪些异常现象。
如挖掘机开始工作时正常,但工作一段时间后出现动作变慢并伴随着噪声和油温升高(油温表指示数大于75的现象时,在排除非油量不足,高温环境不长时间大负荷作业,冷油器散热片污垢太多和风扇胶带打滑等原因外,则可能是泵或阀内漏造成的。例如,一台挖掘机,起初先导操纵压力正常,不久后其值下降。检查结果是,因先导泵的橡胶进油管受热折瘪,致使进油受阻造成的。
看。有无气泡和变色现象(机器的噪声,振动和爬行等常与油液*量气泡有关),密封部位和管街头等处的漏油情况,压力表和油温表在工作中指示值的变化,故障部位有无损伤,连接渐脱落和固定件松动的现象。当出现液压油外漏的故障时,在排除紧固螺栓扭力不足或不均匀后,在更换可能已严重磨损或损坏的油封前,还应检查其压力是否**限。安装油封时,应检验油封型号和质量,并做到准确装配。“看”就是通过眼睛查看液压系统的工作情况。如油箱内的油量是否符合要求
听。“听”就是用耳朵检查液压系统有无异常响声。正常的机器运转声响有一定的节奏和音律,并保持稳定。因此,熟悉和掌握这些规律,并保持稳定。因此,熟悉和掌握这些规律,就能准确地诊断出液压系统是否工作正常,同时,根据节奏和音律的变化情况,以及不正常声音产生的部件,就可确定故障发生的部件,就可确定故障发生的部位和损伤程度。
如高音刺耳的啸叫声,通常是吸进了空气,液压泵的“喳喳”或“咯咯”声,往往是泵轴或轴承损坏,换向阀发出“哧哧”的声音,是阀杆开度不足,粗沉的“嗒嗒”声,可能是过载阀过载的声音。若是气蚀声,则可能是滤油器被污物堵塞,液压泵吸油管松动或油箱油面太低等。
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油温过高的原因和当油温过高采取的措施如下:油品选择不当油的,质量和黏度等级不符合要求,或不同牌号的液压油混用,造成液压油黏度指数过低或过高。若油液黏度过高,则功率损失增加,油温上升,如果黏度过低,则泄漏量增加,油温升高。
预防措施:选用油液应按厂家的牌号及机器所处的工作环境,气温因素等来确定。对一些有要求的机器,应选用液压油,当液压元件和系统保养不便时,应选用性能好的抗磨液压油。污染严重施工现场环境恶劣,随着机器工作时间的增加,油中易混入杂质和污物,受污染的液压油进入泵,马达和阀的配合间隙中,会划伤和破坏配合表面的精度和粗糙度,使泄漏增加,油温升高。
预防措施:一般在累计工作1000多小时后换油。换油时,注意不仅要放尽油箱内的旧油,还要替换整个系统管路,工作回路的旧油,加油时好用120目以上的滤网,并按规定加足油量,使油液有足够的循环冷却条件如遇因液压油污染而引起的突发性故障时,一定要过滤或更换液压系统用油。
如一台YZT14G型压路机出现液压油油温过高,振动力不足的故障,检查发现,液压油呈乳白色,已变质,黏度下降,更换液压油后压路机运转恢复正常。液压油箱内油位过低若液压油箱内油量太少,将使液压系统没有足够的流量带走其产生的热量,导致油温升高。
预防措施:在实际操作和保养过程中,严格遵守操作规程中对液压油油位的规定,如一台PC2003型液压挖掘机,工作一段时间后出现液压油温度过高故障,检查液压油箱,发现油位低于规定值很多,由于液压系统过度缺油,使液压油循环过快,未能充分静置散热,结果油温升高,按规定加足液压油后,液压油温度随即降至正常范围。
在低压区时会从油中逸出并形成气泡,当其运动到高压区时,这些气泡将被高压油击碎,受到急剧压缩而放出大量的热量,引起油温升高。预防措施:经常检查进油管接口等封处的密封性,防止空气进入,同时,每次换油后要排尽系统中的空气,如一台PY184型平地机液压油温度过高,同时伴有液压噪声,检查发现,液压泵进油口连接软管有少许损坏,吸入空气,导致油温过高,更换软管后平地机运转状况良好。液压系统中混入空气混入液压油中的空气。
杂质和灰尘等通过滤油器时,会被吸附在滤油器的滤芯上,造成吸油阻力和能耗均增加,引起油温升高。预防措施:定期清洗,更换滤油器,对有堵塞指示器的滤油器,应按指示情况清洗或更换滤芯,滤芯的性能,结构和有效期都符合其使用要求。如,一台TY220型推土机在作业时油温报警器连续报警,同时发现变矩器处有油烟和油液的烧焦味,转向油箱内油位较低,检查结果是,变矩器回油泵吸油滤网堵塞引起了此故障,因滤网粘满沉积物。滤油器堵塞磨粒使变矩器泄漏的油液不能及时泵回转向油箱,越积越多,变矩器放置阻力加大,。
由摩擦产生的热量增多,后导致油液温升太快,清洗该滤网后,油温恢复正常。又如一台CATD8N型履带式推土机液力传动系统发出高温警报,传动部位有异响,拆开滤油器检查滤芯,发现其中含有大量粉末状污物,更换滤芯后,故障消失。
液压油冷却循环系统工作不良通常,采用水冷式或风冷式油冷却器对液压系统的油温进行强制性降温。水冷式冷却器,会因散热片太脏或水循环不畅而使其散热系数降低,风冷式冷却器,会因油污过多而将冷却器的散热片缝隙堵塞,风扇难以对其散热,结果导致油温升高。
随着城镇化建设脚步的不断加快,以及**养护、园林绿化、环保、水电设施及物业管理等工程项目不断增多,集灵活、功能多用、用途广泛等特性于一身的小型挖机的使用率越来越高。和其他工程机械一样,小型挖机在长期工作之后难免会出现这样或那样的故障,特别是诸如回转故障这种问题,让小型挖机的灵活性大打折扣,也大降低了工作效率,碰到了回转故障我们应该了解引起回转故障的原因,针对原因解决问题。

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